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鑄造起重機橋架開裂原因

2016-3-2 11:06:17點擊:
【摘要】針對某廠200 /60t - 19m 鑄造起重機橋架開裂問題,結(jié)合橋架設(shè)計與使用情況對橋架進行計算分析,得出橋架產(chǎn)生裂紋的主要原因為超負荷使用、主腹板頭部與加強板的對接焊縫設(shè)計不合理及主梁腹板的人孔門設(shè)計不足,針對以上存在問題提出具體加固方案及施工工藝要求,并對加固后橋架的使用壽命進行了預(yù)測,最后提出加固后使用過程中應(yīng)該注意的問題。

【關(guān)鍵詞】鑄造起重機; 橋架; 焊縫裂紋; 加固技術(shù)


疲勞失效是工程結(jié)構(gòu)在承受反復(fù)荷載作用下的主要失效模式之一,鑄造起重機橋架系統(tǒng)的破壞80%~ 90%均是由疲勞所致。論文以某200 /60t - 19m 鑄造起重機橋架開裂問題為探究主題,結(jié)合相應(yīng)的計算分析給出了橋架多次焊、裂的主要原因,并提出切實可行的加固處理方案,該方案在后期實踐中得到了很好地驗證。


1 工程概況
某廠200 /60t - 19m 鑄造起重機于1995 年投入生產(chǎn)( 長期處于高負荷運行) ,2005 年后該廠產(chǎn)能大幅增加,造成起重機嚴重超負荷運行。吊車為A7 工作制,主梁為箱型結(jié)構(gòu),高2500mm,寬1900mm,主腹板厚10mm,副腹板約8mm 厚,上下蓋板約為12mm,主小車車輪共8 個。吊車主梁軌道下設(shè)有370mm 高的T 型鋼,主梁頭部彎板以上至上蓋板腹板高為1200mm,主梁頭部厚板與主梁腹板的接縫至大車軌道約500mm,副腹板在跨中靠轉(zhuǎn)爐側(cè)設(shè)有寬1200mm 的人孔門。橋架開裂主要發(fā)生在兩個部位: (1) 主梁腹板頭部與彎板的焊縫及腹板的對接焊縫出現(xiàn)裂紋,如圖1 所示;( 2) 主梁副腹板進主梁的人孔門四角出現(xiàn)裂紋,如圖2、圖3 所示。

2 原因分析
(1) 疲勞驗算。按每天24h 三班制作業(yè),每班作業(yè)起吊鋼水包30 包,一年按350d 計算,工作20 年,起吊鋼水包做一次循環(huán),主梁受4 次載荷( 主小車一側(cè)為4 個輪) 按此計算:主梁起吊額定負荷的作業(yè)次,按下式計算:n = 3 × 30 × 4 × 350 × 17 = 2. 52 × 106 ( 次)計算結(jié)果介于( 2 × 106,4 × 106,屬A8 級工作制范疇,故而初步判斷橋架的多次開裂主要是由疲勞損傷引起的。

(2) 廠房軌道接頭高低差2 ~ 3mm、間隙10mm,嚴重超標,接頭多,導(dǎo)致了大車運行整體沖擊載荷的加大,加速了橋架使用壽命的的縮短。
(3) 原始設(shè)計存在不足。通過對圖紙的仔細審閱,并結(jié)合相關(guān)新老規(guī)范計算,發(fā)現(xiàn)原始設(shè)計中主要存在以下幾個方面的不足:

①主腹板頭部與加強板對接焊縫設(shè)計不合理,通常此焊縫應(yīng)過彎板,如圖1 所示;

②主梁副腹板人孔門寬度較大( 1400mm 寬) 且人孔門鑲?cè)Π搴駠乐夭蛔悖鐖D2、圖3 所示; 

③設(shè)計未在副主梁頭部端梁下增設(shè)兩個車輪來減少主梁頭部的輪壓; 

④開裂后的修補焊縫質(zhì)量偏低,導(dǎo)致同一位置的焊縫多次開裂( 第一次修補: 2009 年6 月1 日; 第二次修補: 2010 年4 月28 日; 第三次修補: 2010 年8 月25日; 第四次發(fā)現(xiàn)開裂: 2012 年3 月5 日) ; 

⑤開裂處原始裝配焊縫質(zhì)量偏低。